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山东中轩集团发酵罐搅拌机应用

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  • TA的每日心情
    慵懒
    4 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2008-2-21 15:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    M-100系列生物传感分析仪快速、精确测定葡萄糖
    1、企业简介& o0 _# n3 c7 d1 K
        山东中轩集团有着三十多年成功的发酵经验。该公司于1992年研制、开发出高质量的黄原胶产品。自此,山东中轩股份有限公司已发展成为全球重要的生物制品生产基地。
      Z& `( W  K  r9 ~ *年产上万吨的生产规模- {8 B, l# Q) p8 v9 f' J
     *高质量产品的多系列
    / |* E! V8 m: z& `  ~' k   *ISO9002质量体系认证
    % _2 I- {0 }3 ~0 W' L *Kosher、FCCⅣ、USP等国际认证
    - M. r; d, ~5 U% T! _" t( n *遍布全球的销售网络,全方位的应用技术服务( c& j( H/ ?* Y# r4 S) H

    1 f# q2 r$ A. F2、负载工况9 C/ Y, v* X8 s0 Y- R& e
    【负载名称】:黄原胶发酵罐搅拌机
    0 z( ^0 ~- E: z【选用高压变频器设备型号】:SH-HVF II 10K/600型  % j  \* E( }4 T9 ]
    【数量】:20台 (第一期)
    ) d4 J6 u  q# l% h% F' i【投运时间】:2007年9月6日
    / K! p# x- B. B- y【电机参数】:
    0 F% G7 l6 ^1 R( q
    型    号
    # V" p/ ^+ n( y3 K7 W/ R
    7 R# k$ J* K& y
    额定功率) r+ I4 e" `. S, R* O9 d
    450kW
    " j( y( M, p1 }4 o. |
    额定电流* m' e0 N( b9 o% E0 J: K* R
    37A" f: |, j+ ?% {& q6 q+ f
    额定电压( {6 `+ A5 [7 ~. `2 K2 x
    10kV
    7 m* u; y0 @$ a- P& q: j+ ]
    额定频率6 X/ E5 F  D( i7 F  X& E; {
    50Hz
      U9 K& ]5 g$ y3 A
    功率因数
    1 `9 O9 C9 d5 `2 r5 q. ]9 y
    0.89# J- R- `4 ~) }! X, b$ k
    8 `4 \1 ^2 l2 O/ Q4 ]& _) D
    【运行参数】:0 x6 A2 R6 E' A. S
    启动方式( X% c9 W* ^+ K0 v7 C5 H* [5 b, i
    直接启动
    * Y2 S. M7 r: S  v
    工作电流区间: I8 U" {% G4 f0 s
    24A~35A
    / Q9 F3 R* q) Q1 s% N+ r! e7 B; w' I
    全年工作时间( N$ l3 @! [( G3 k& K
    7500小时3 d  j7 U2 u' V7 \' a5 F! |& [
    工作周期
    ) y& A/ D; m  i  r: ?# E
    70—72小时
    5 N6 a: F2 F& s' Z

    " \# G, N  ]+ _' l# g2 B结算电价:0.45元/kWh。
    3 Q- t. A! g- h" c4 x【工况细节】:工作周期是72小时,以皮带传动,在高速运行时可能会出现打滑现象。搅拌速度约120转/分。在每个工作周期,在头0—48小时内,为多极调速,转速调整最大范围为额定转速的40%。运行频率约为前期的30Hz,24小时时运行频率为40Hz,48小时后运行在45Hz。- b( b, V" c0 f: S$ h4 [8 A/ C
    & D* |8 o4 D3 Q( m1 Z0 u

    ! P  t/ \4 p+ B* c# }+ T3、高压变频改造过程
    ( B0 h1 o$ R. l& e
    1、设计:采用一拖一方案 保留原系统所有设备,将高压变频器串入高压电机回路。系统变频运行时,改变变频器频率的办法改变电机的转速。若变频器某单元故障,变频器自动将该单元短路,高压变频器可降频运行;当变频器故障单元大于2时,高压变频器可手动切换到工频运行,保证系统工作的可靠性。
    在变频运行时,合刀闸QS1、QS2;工频运行时,合刀闸QS3。QS2和QS3机械互锁。# r9 F/ B/ [  G& A& k% n
                
    , J, A' ?- c1 h% b* G$ R& x" C1 f
    2、改造后生产工艺控制方式:
    (1)正常时,根据需要转速大小调节电机转速;$ ]' R4 G& c3 A* z8 p# e! d
    (2)异常时,即变频器万一出故障而又无法自动排除时,变频器故障时,变频器输出跳闸信号到高压开关柜跳开断路器,运行人员切换到工频旁路。
    8 w! s3 V; b$ Q# Z5 y
    3、变频器的布置及土建方案
        本项目变频器放置控制室(具体地点待定),长8000mm×深6000mm×高4000mm(放置一台);厂内环境符合变频器运行需要,建议实际地点远离灰尘较多的生产现场。
    变频器暖通设计有专门的通风散热通道。可根据需要加装空调。
    & ^! j+ C" N, A1 A4、安装调试控制工期& k; R  l- Y/ V0 x% V( o2 t
    设备的安装就位$ t2 f- D9 O& }, U* {6 f/ G' G
    控制工期大约 3天! ^6 u4 m9 ]2 L
    高压电缆和控制电缆的放线穿线% r( [+ x0 n' y
    控制工期大约 2天! i* B. u6 ^$ f0 J3 i
    高压电缆头的制作和试验
    - M/ Z4 o9 \( N
    控制工期大约 1天2 }+ _( b& ]% ?
    高压变频器的内部接线/ r* I9 v0 B; E& t2 S# a0 k
    控制工期大约 2天/ A9 g1 Y; S! u% q2 h, A
    高压变频器的试验9 k- t& _2 r; ?& f5 j
    控制工期大约 2天0 r2 d! j) d/ x& d

    ( d# i4 H7 w; d/ `# x3 z0 S- x5、用户接口' R+ R& z- l" h5 z# h$ j4 h
      在设计中充分考虑用户需求和工况的差异性,提供丰富的接口% F  y6 s; [9 ]& X& \8 X$ w3 t% Q
    (1)触摸屏提供以下主要人机接口
    5 n1 H( T1 ^8 [# ]# ?1 G& H% NÄ       电机参数设置
    + [, v; h' f# G7 x3 ^! XÄ       运行参数显示(电压、电流、当前运行频率、目标频率)
      a& [0 B+ s" w3 a6 UÄ       报警信息
    7 {4 K' e& d; o8 V0 cÄ       保护参数
    8 M6 Q3 s2 }- w) j  {Ä       调试信息
    * Y$ S5 v9 Q5 `2 W5 p# v6 ^Ä       运行电流、电压曲线
    # F& A( w4 E# n, l5 U' L  P  P# ?8 kÄ       控制曲线修正接口, T3 C3 l6 m2 q: U5 z
    Ä       电机运行的校正设置
    ( m9 {! D+ c3 [/ U(2)按钮、指示灯接口
    ; Y. k$ F9 t  u6 F0 x8 }3 Y: B6 i4 aÄ       变频启动、停止7 M! |" Q2 h. O) @0 V* r
    Ä       急停( w& U" w/ l- f5 R
    Ä       工频启动、停止(配自动进线柜时)3 I4 d# e4 C/ C* h5 f# C  p
    Ä       运行状态设置(变频、工频、调试)(在运行过程中可无扰动切换状态设置)# k" y; P* B' x, K* i1 ]8 Y
    Ä       状态指示(工频、变频运行指示)" f' s6 s7 V6 {4 z; o& A2 O
    Ä       报警指示
    ! x) i- f. ~: YÄ       就地操作/远程操作设置(在运行过程中可无扰动切换状态设置)' s8 q; [1 J- E7 \2 J, V1 n
    (3)远程操作箱接口(该项功能可由用户选择), L, z7 m5 ?! v# n! J* S  v
    Ä       当用户对设备的控制不进DCS时可选择远程操作箱在电机附近就地操作,提供以下接口,该方式接口为硬接线方式,模拟量采用4~20mA信号量。- v# Y7 |' p9 T5 V
    Ä       变频启动、停止、急停0 ]* C6 K. g; Y3 p! y* [& f' o
    Ä       报警指示6 R) z2 ?  v/ }9 d2 A# h! \& D
    Ä       运行指示
    2 N6 V* U( M9 o! i- G8 l, hÄ       当前运行频率- R  j# ^% y  B
    Ä       当前运行电流/ d0 ^. j0 Y" T5 s* S$ \, }
    ' a3 ]' k$ y. E

    % g$ B0 ^2 e! G3 Y/ i
    # ?9 i. z# A# d  Z: n$ A9 l5 B+ P% @! K% a" g( @
    4、使用变频器的效益分析. J* w1 {4 J9 n+ P9 _! ^
    直接效益
      对10kV/4500kW搅拌机进行变频改造后,同样的工况,相对于改造前一台电机工频运行节能率约为20%。% M: m1 h% f0 v8 h7 c& x2 u
    间接效益
    1
    由于高压变频器卓越的软启动/停止功能(可以零转速启动),大大减小了启动冲击电流对电动机和电网的冲击,有效减小了电机故障,从而大大延长了电机的检修周期和使用寿命,同时还有效避免了冲击负荷对电网的不利影响。
    2
    由于高压变频器输入功率因数在0.95以上,不仅无需功率因数补偿,还间接提高了电机本身的功率因数,减少了无功损失。
    3
    可以任意的调节搅拌时间和效果,可以缩短单位工作时间,提高企业量。9 l' G8 H$ F+ o7 e
    4
    由于高压变频器特有的平滑调节,从而大大减少了对于皮带传动的磨损,同时降低了轴承、轴瓦的温度,有效减少了检修费用,延长了搅拌机的使用寿命。  z) q- F$ I- K! C
    5
    使用变频调节,提高了系统运行的安全稳定性。! X* A  V4 R) b1 u# k0 g
    6
    由于采用闭环控制,进一步提高了设备运行控制和系统运行管理的自动化水平,从而真正实现无人值守、自动调节,大大增强了运行的安全可靠性。
    " s# [  V/ E5 M3 h% I: j

    * @7 {( G& k7 p0 n结论:综合节电率20%,年节电收益15—16万元/台。
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