TA的每日心情 | 慵懒 3 天前 |
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签到天数: 2133 天 连续签到: 3 天 [LV.Master]伴坛终老
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1、企业简介8 W* T5 ?( q* S+ h
山东中轩集团有着三十多年成功的发酵经验。该公司于1992年研制、开发出高质量的黄原胶产品。自此,山东中轩股份有限公司已发展成为全球重要的生物制品生产基地。$ B! d4 j7 S, d( `- v* h7 F' n6 g
*年产上万吨的生产规模% a; m# Z, X6 x: R3 r9 G
*高质量产品的多系列
' n. w- M/ r* ?1 P% S, U5 H3 T *ISO9002质量体系认证% ?# \4 {6 m9 N# b
*Kosher、FCCⅣ、USP等国际认证
$ Z$ _& o' ^7 R c5 ` *遍布全球的销售网络,全方位的应用技术服务
* k. v0 Z3 W2 p+ o8 E6 R$ X! W+ D) j! F- |
2、负载工况- ?, Q( _( y4 N4 z- e8 o1 j
【负载名称】:黄原胶发酵罐搅拌机
* D: K N. t" u5 G" ~6 A2 S【选用高压变频器设备型号】:SH-HVF II 10K/600型 % W$ G5 ~7 [3 ] A3 ]/ R- w
【数量】:20台 (第一期): G+ l5 T: _, P" u7 O
【投运时间】:2007年9月6日5 q4 |5 @" ^" k+ ]+ U
【电机参数】:
) K2 C' ?; @5 ^6 c0 Z2 ?! J; W型 号
5 z/ @; [1 u0 n* }" K | : [! Z1 Y# J0 o4 v' y! H
| 额定功率; g& H0 m. k. ?! T' m
| 450kW! N$ O8 }2 m+ n( I- ]' T: W
| 额定电流9 B8 K M# f8 h6 R+ n0 D! M
| 37A
7 G, h7 T0 A$ g* e4 ~ | 额定电压% J# k* h/ B, W* s0 L2 e9 d. F
| 10kV% | R8 n. y$ x d2 W4 `
| 额定频率8 O# X8 O4 [" T- X& F6 X/ w
| 50Hz
$ T9 \* M0 ^* P. j | 功率因数
/ x# G& s- w: O9 u& V, t* I | 0.89
1 ^; ?" g8 K% F6 J | - h' O8 m" f2 B1 O0 J* f2 M
【运行参数】:( q1 S; v3 L6 J% L# d
启动方式9 s, @. e2 ]. R0 ^
| 直接启动
+ D* H- Q, v, T* ~8 [. g# ]3 N | 工作电流区间
8 N: ^6 c6 ~& }8 V N: o | 24A~35A
/ A( V; b* U( G7 @ | 全年工作时间5 ]) W% q* \/ z& `5 `0 `
| 7500小时
) d/ j% P4 S# @) S% T5 y | 工作周期
; |% T! i0 Q' L, u @- m) o3 q | 70—72小时
% ^& H+ [* I$ d9 Z | 0 j+ N7 _7 v# z8 v
结算电价:0.45元/kWh。
6 @% `5 {- r4 T! E2 a0 }【工况细节】:工作周期是72小时,以皮带传动,在高速运行时可能会出现打滑现象。搅拌速度约120转/分。在每个工作周期,在头0—48小时内,为多极调速,转速调整最大范围为额定转速的40%。运行频率约为前期的30Hz,24小时时运行频率为40Hz,48小时后运行在45Hz。3 n2 H7 h: |6 f( H# p( a
* v5 T9 k, [, {0 u: d" q0 X
% o" f) Y# ^" R/ N% f; k0 x3、高压变频改造过程; b" V9 F! V. k, A* `
1、设计:采用一拖一方案 保留原系统所有设备,将高压变频器串入高压电机回路。系统变频运行时,改变变频器频率的办法改变电机的转速。若变频器某单元故障,变频器自动将该单元短路,高压变频器可降频运行;当变频器故障单元大于2时,高压变频器可手动切换到工频运行,保证系统工作的可靠性。 在变频运行时,合刀闸QS1、QS2;工频运行时,合刀闸QS3。QS2和QS3机械互锁。- X/ \" ^% K( \. I, Y
3 g$ C0 J. z8 N
2、改造后生产工艺控制方式: (1)正常时,根据需要转速大小调节电机转速;
1 c) E* H( F4 o% Q' w' _8 T, E(2)异常时,即变频器万一出故障而又无法自动排除时,变频器故障时,变频器输出跳闸信号到高压开关柜跳开断路器,运行人员切换到工频旁路。* I4 N$ p; Y) e: g
3、变频器的布置及土建方案 本项目变频器放置控制室(具体地点待定),长8000mm×深6000mm×高4000mm(放置一台);厂内环境符合变频器运行需要,建议实际地点远离灰尘较多的生产现场。 变频器暖通设计有专门的通风散热通道。可根据需要加装空调。7 n( L# O7 B$ Z- D
4、安装调试控制工期* l/ |% J- M! V- D, ]) T
设备的安装就位
9 Q% y! o6 q0 p0 f9 U | 控制工期大约 3天( h) ?, _8 a6 S( c7 x
| 高压电缆和控制电缆的放线穿线. R0 p9 P. ^( r6 _( y
| 控制工期大约 2天* H, E9 [* b% |2 N; `+ ~
| 高压电缆头的制作和试验
5 C; p: B2 l0 W | 控制工期大约 1天
) d! M) F+ H' g6 u# w6 U | 高压变频器的内部接线, b2 H! Q8 ^$ M* f C k
| 控制工期大约 2天1 B( z* R3 w# w, O' _" i
| 高压变频器的试验( X! U: ?2 W" b
| 控制工期大约 2天( ]* v2 y, t% n0 |+ F; x
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4 @: U% t# Y3 S5、用户接口
' C8 s4 V- ^8 H% ~ 在设计中充分考虑用户需求和工况的差异性,提供丰富的接口: ^- O: X' ~+ m: v* @& |4 ~) M* p
(1)触摸屏提供以下主要人机接口
/ V3 b. V' v0 ?) WÄ 电机参数设置# u. N# G6 R% |' q! V2 g7 a' C3 G
Ä 运行参数显示(电压、电流、当前运行频率、目标频率)
) m9 h4 z" f5 n1 D( S& d; P- nÄ 报警信息5 m+ X6 E5 A2 N! E! f
Ä 保护参数
! c y* J5 m8 w+ |Ä 调试信息
5 K% X w0 ^- {. a& x' @- x' mÄ 运行电流、电压曲线, M2 p5 @( t3 ^
Ä 控制曲线修正接口8 a' q% S* t6 n. \6 P4 b3 i/ p% x
Ä 电机运行的校正设置- g1 @$ D$ G" T/ o' N# f
(2)按钮、指示灯接口% M) `4 A: h& D% ?1 V" x
Ä 变频启动、停止% }/ k5 ^2 [9 g/ o" b- I
Ä 急停
+ \, j" Y/ M1 x% \Ä 工频启动、停止(配自动进线柜时)
: ?& n8 j9 _# d4 D2 i) X) _2 gÄ 运行状态设置(变频、工频、调试)(在运行过程中可无扰动切换状态设置)& _ ~0 k e/ V! o; k
Ä 状态指示(工频、变频运行指示)
! H* r7 `! |( a2 T4 F; MÄ 报警指示" F' ]! A. Y* F( G
Ä 就地操作/远程操作设置(在运行过程中可无扰动切换状态设置)8 w' Y; ?+ f6 `, B
(3)远程操作箱接口(该项功能可由用户选择)7 `2 I$ r7 l" |6 E1 D6 g& ~
Ä 当用户对设备的控制不进DCS时可选择远程操作箱在电机附近就地操作,提供以下接口,该方式接口为硬接线方式,模拟量采用4~20mA信号量。; @: {4 R v7 q0 ?( {4 @
Ä 变频启动、停止、急停2 g; O6 E) u0 S4 G( O" l
Ä 报警指示' {5 o v" o! Y. }4 N8 G t+ I; K, Y
Ä 运行指示
; b5 o. }# R% R' s* nÄ 当前运行频率1 O' c, _7 D1 p& B
Ä 当前运行电流
: ]5 k, b8 b( d & ~7 x2 A5 v4 r
' t4 f+ y2 `" M! g
$ t O5 ?0 x6 H' N2 `2 F0 h( I1 {/ I* P _/ v* H, x
4、使用变频器的效益分析
% |% y- d! ]/ N4 v直接效益 | 对10kV/4500kW搅拌机进行变频改造后,同样的工况,相对于改造前一台电机工频运行节能率约为20%。
+ t& a' F( `, [& \ | 间接效益 | 1 | 由于高压变频器卓越的软启动/停止功能(可以零转速启动),大大减小了启动冲击电流对电动机和电网的冲击,有效减小了电机故障,从而大大延长了电机的检修周期和使用寿命,同时还有效避免了冲击负荷对电网的不利影响。 | 2 | 由于高压变频器输入功率因数在0.95以上,不仅无需功率因数补偿,还间接提高了电机本身的功率因数,减少了无功损失。 | 3 | 可以任意的调节搅拌时间和效果,可以缩短单位工作时间,提高企业量。! @" v! [0 R8 A. u2 d& J1 E
| 4 | 由于高压变频器特有的平滑调节,从而大大减少了对于皮带传动的磨损,同时降低了轴承、轴瓦的温度,有效减少了检修费用,延长了搅拌机的使用寿命。
) R/ t$ F" |$ _6 y2 c% h | 5 | 使用变频调节,提高了系统运行的安全稳定性。
: B! \" W$ m/ }+ \% T9 `3 U | 6 | 由于采用闭环控制,进一步提高了设备运行控制和系统运行管理的自动化水平,从而真正实现无人值守、自动调节,大大增强了运行的安全可靠性。 |
& h, A% d! ]( _. m# w+ n3 i
* M$ W' L$ \& J4 M
结论:综合节电率20%,年节电收益15—16万元/台。 |
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