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山东中轩集团发酵罐搅拌机应用

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2008-2-21 15:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    M-100系列生物传感分析仪快速、精确测定葡萄糖
    1、企业简介% D, b7 g: g* m+ g" T- _" _
        山东中轩集团有着三十多年成功的发酵经验。该公司于1992年研制、开发出高质量的黄原胶产品。自此,山东中轩股份有限公司已发展成为全球重要的生物制品生产基地。4 y. N% \3 f# I2 }/ i' u; C
     *年产上万吨的生产规模) C, z# L# T+ G* L: A
     *高质量产品的多系列
    - S8 M+ M  S5 }( t; V* o3 C6 ]) Z   *ISO9002质量体系认证5 h: c" l+ h. c- I  v7 @
     *Kosher、FCCⅣ、USP等国际认证
    1 \. `; X! C9 z* O *遍布全球的销售网络,全方位的应用技术服务" V, g. e( P: M* t* V! z
    / v9 T: L3 ~! h* e# h2 Z9 S
    2、负载工况
    ) k* t" Z2 @0 M- \$ H0 ~0 h【负载名称】:黄原胶发酵罐搅拌机
    & C- m( V- @! g) r* r; E% k- w7 M【选用高压变频器设备型号】:SH-HVF II 10K/600型  ) g) P+ Y" q, B: |0 S: P
    【数量】:20台 (第一期)
    0 X  a  B' l8 j- p【投运时间】:2007年9月6日0 s- G4 ]  e" W& p
    【电机参数】:
    ; E5 o4 d2 H3 F. v! x' C; k
    型    号, |. Y, S5 E1 ]% p( M% Y- l/ Q3 B+ V

    9 u6 i& U+ H3 S7 {' V/ f0 H
    额定功率
    & U2 t- }1 j5 B, u4 B3 r1 T8 ^. D
    450kW
    5 `6 h3 _! W! Y# ]3 c6 |1 H# G4 A
    额定电流; {% [  C, M: W; \+ i! P
    37A
    % ~+ W1 q! F# a& g0 T0 x
    额定电压+ Y0 Z* u8 c7 G) {
    10kV
    - g' g" `" ?9 A  H
    额定频率
    1 x( B; y4 i5 f  h' Q
    50Hz
    4 x9 P# z& H* ]- e, z/ ?
    功率因数* j: b$ G& o# k, x4 p- _9 I
    0.898 K# D. @7 ~+ d& C
    $ w* T1 l6 v( [; y3 h1 o& Y3 o
    【运行参数】:
    ! R* C) Y$ c# U3 ]2 {4 N  G
    启动方式! s' m1 P$ f. `
    直接启动
    9 N9 d3 B8 X$ i$ |
    工作电流区间( m/ T  d* r3 M- B7 R) T- T
    24A~35A
    " o1 Z: C; G4 G- S0 d5 E
    全年工作时间
    ) R0 q. j. E# t/ ]" S0 g- m' ?' z
    7500小时
    " U, N& Q) c/ Y# g% f9 ]
    工作周期- D8 V' r# N- W' c7 k8 j
    70—72小时
    : p, O& D% f5 S$ w0 E' |

    , L% I# X/ d" U  ?% W结算电价:0.45元/kWh。
    , C) d* m/ X; U' e& r# B, G' `【工况细节】:工作周期是72小时,以皮带传动,在高速运行时可能会出现打滑现象。搅拌速度约120转/分。在每个工作周期,在头0—48小时内,为多极调速,转速调整最大范围为额定转速的40%。运行频率约为前期的30Hz,24小时时运行频率为40Hz,48小时后运行在45Hz。
    ; K8 R7 ^/ M" h0 c" S: N4 x( T/ @$ N  ^: v& ?0 V0 A

    : J! |5 g* a6 b3、高压变频改造过程; l1 o% Z6 q7 V: \# V
    1、设计:采用一拖一方案 保留原系统所有设备,将高压变频器串入高压电机回路。系统变频运行时,改变变频器频率的办法改变电机的转速。若变频器某单元故障,变频器自动将该单元短路,高压变频器可降频运行;当变频器故障单元大于2时,高压变频器可手动切换到工频运行,保证系统工作的可靠性。
    在变频运行时,合刀闸QS1、QS2;工频运行时,合刀闸QS3。QS2和QS3机械互锁。; @8 u% B% Y2 N8 G: L
                
    & e, I" u, @: v
    2、改造后生产工艺控制方式:
    (1)正常时,根据需要转速大小调节电机转速;7 v8 h) J6 Z* `& C6 V
    (2)异常时,即变频器万一出故障而又无法自动排除时,变频器故障时,变频器输出跳闸信号到高压开关柜跳开断路器,运行人员切换到工频旁路。* u% e7 p7 Z/ w: ^
    3、变频器的布置及土建方案
        本项目变频器放置控制室(具体地点待定),长8000mm×深6000mm×高4000mm(放置一台);厂内环境符合变频器运行需要,建议实际地点远离灰尘较多的生产现场。
    变频器暖通设计有专门的通风散热通道。可根据需要加装空调。
    % k% ]/ A* E. `. \, {4、安装调试控制工期
    * x) g* y- l1 r: S5 B1 h
    设备的安装就位% Y& V2 @! ^6 U1 ~! Z, O( J7 [
    控制工期大约 3天7 L3 h2 u$ m% i- M. x, ]+ L
    高压电缆和控制电缆的放线穿线
    . I& T" m/ _- q4 M  f
    控制工期大约 2天& x2 v2 P0 G  d* Q! w
    高压电缆头的制作和试验
    ( ^1 `9 M: Y0 A4 ]
    控制工期大约 1天  p9 b) S; L* A* X9 b
    高压变频器的内部接线
    ) C! i; j3 W; W
    控制工期大约 2天: U2 G' L0 @5 K
    高压变频器的试验
    ; }) l5 A4 _; [' \. W. m& t
    控制工期大约 2天
    8 ^! s  G2 C9 C6 `2 P
    * N+ f) f% c8 W' c, \
    5、用户接口% k# Y$ t/ p5 s8 k/ Y8 @- Q" d: z7 h* J
      在设计中充分考虑用户需求和工况的差异性,提供丰富的接口* J5 |# {+ b+ P$ y2 C+ l$ z& G
    (1)触摸屏提供以下主要人机接口
    % {- o1 K1 N( t6 Z8 LÄ       电机参数设置
    $ A5 `$ q( m5 F6 i5 zÄ       运行参数显示(电压、电流、当前运行频率、目标频率)0 |# Z! `6 |8 Z) Z7 Q, g) l
    Ä       报警信息
    , {7 k1 l. Z0 r# k" _Ä       保护参数+ b3 o; z1 H7 K2 ]1 H2 d
    Ä       调试信息
    + w2 c% d5 o' M: ~Ä       运行电流、电压曲线. O9 ~# [& |+ p3 I- V1 ]) U; R
    Ä       控制曲线修正接口) B, T( ?  w% L/ E5 ]
    Ä       电机运行的校正设置- J- z2 B; u9 L8 H
    (2)按钮、指示灯接口
    9 w7 |: W$ ~- [$ ^4 vÄ       变频启动、停止
    - X" v6 s8 x$ W* i7 _8 [- w# R- mÄ       急停
    9 x. B. H- Y, u) ?; w+ U8 |Ä       工频启动、停止(配自动进线柜时)
    9 S. R5 E4 q, J/ YÄ       运行状态设置(变频、工频、调试)(在运行过程中可无扰动切换状态设置)4 y, q4 _7 N% l
    Ä       状态指示(工频、变频运行指示)0 M0 d; K& n% u- c9 Q' |3 G
    Ä       报警指示. k# I3 r! T& N. D' w0 r
    Ä       就地操作/远程操作设置(在运行过程中可无扰动切换状态设置)
    & g+ T: C9 i4 v! x. ?; C(3)远程操作箱接口(该项功能可由用户选择)$ n% M  X/ k& w% X8 A9 w. I
    Ä       当用户对设备的控制不进DCS时可选择远程操作箱在电机附近就地操作,提供以下接口,该方式接口为硬接线方式,模拟量采用4~20mA信号量。8 B6 e: ]- X" o, Z" R0 }* i
    Ä       变频启动、停止、急停
    9 ^( S8 d$ {6 \7 q( O  xÄ       报警指示
    & q) m/ V6 {5 |  CÄ       运行指示
    4 P) e% p1 D) {; gÄ       当前运行频率8 q  v; m$ C8 _$ E! l/ [
    Ä       当前运行电流
    0 j( }* W' A1 f7 \. P0 y
    - D" z2 E( m: a3 X- X9 i3 P; `1 s4 z8 P! P

    ) O' _$ H) U* p5 f. g# w& G, H9 J3 K9 j* D& B: m3 c9 t
    4、使用变频器的效益分析
    " r. p2 v$ g  K' A: }* A0 a4 D& o
    直接效益
      对10kV/4500kW搅拌机进行变频改造后,同样的工况,相对于改造前一台电机工频运行节能率约为20%。# |! h# k! D, @# @+ j2 ^
    间接效益
    1
    由于高压变频器卓越的软启动/停止功能(可以零转速启动),大大减小了启动冲击电流对电动机和电网的冲击,有效减小了电机故障,从而大大延长了电机的检修周期和使用寿命,同时还有效避免了冲击负荷对电网的不利影响。
    2
    由于高压变频器输入功率因数在0.95以上,不仅无需功率因数补偿,还间接提高了电机本身的功率因数,减少了无功损失。
    3
    可以任意的调节搅拌时间和效果,可以缩短单位工作时间,提高企业量。
    4 T% w1 M3 b- e& A$ Y
    4
    由于高压变频器特有的平滑调节,从而大大减少了对于皮带传动的磨损,同时降低了轴承、轴瓦的温度,有效减少了检修费用,延长了搅拌机的使用寿命。
    / p/ g4 i. F: {4 ~
    5
    使用变频调节,提高了系统运行的安全稳定性。
    ( h0 F" U9 `! P0 N% {
    6
    由于采用闭环控制,进一步提高了设备运行控制和系统运行管理的自动化水平,从而真正实现无人值守、自动调节,大大增强了运行的安全可靠性。

    : r+ q2 v+ S# v$ j# T* V
    * F$ z" s1 G# f% b# _结论:综合节电率20%,年节电收益15—16万元/台。
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