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[转载] [发酵工程] 【发酵】04 05 06年工作小结

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  • TA的每日心情

    2020-6-29 17:24
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2012-4-20 23:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    M-100系列生物传感分析仪快速、精确测定葡萄糖
    2004年年终工作总结

      2004年,在全球化、经济一体化的进程中,危机与机遇并存,到处充满了变数。在我国加入WTO三年以及国有企业改制的大背景下,2004年注定是不平凡的一年,它是我厂历史性的转折点,一座里程碑,其意义深刻、影响深远,然而其中充满了彷徨与抉择、艰辛与泪水、曲折与希望……。

      一年中,企业经历了生存与发展的生死考验,发展了50多年的公司究竟何去何从,几百人的员工究竟如何安置等等,这些现实的问题考验着高层决策者们,同时每一个员工也在迷茫中。于是在转制与员工身份置换过程中,员工思想情绪极不稳定,整个厂处于无政府状态,一片混乱。在这关键时刻,车间主动找员工谈话,稳定他们的情绪,并带领绝大多数生产骨干顶班、顶岗,一人兼多种工作,维护了生产的正常运转。另一方面,FDA的复查、GMP的检查也时刻威胁着发酵车间,在这错综复杂的形势下,车间审时度势,排除一切困难,最终顺利通过FDA的复查与GMP的验收。在此期间,车间还配合工程设备部解决了多年的积水问题。

      如果说2004年是我公司的一个转折点,一座里程碑,那么2004年6月份则是改制的一座分水岭。5月份底改制成功,这就意味着公司将象一个刚刚诞生的娃娃,一切重新开始;然而事实上,它早已是位病入膏肓的老妪,入不敷出。改制是一项政策,一个机遇,更是一种手段;正是借助这一手段,由更高明的医生操刀,逐步治愈她,恢复她的青春与活力。

      改制刚刚结束,员工的情绪仍然不好,并且改制一下子就改掉了我们车间的近一半员工,在这种情况下,车间加强员工的思想教育,合理调整劳动力和工作量,同时带领10多位新员工,全力以赴,维护了生产的正常运转,经过努力,车间生产终于有了很大的起色。痛定思痛,为了提高生产,车间下了很大的功夫,从种子筛选、配方调整、工艺改进到生产管理、员工培训等等,通过不断的摸索和努力,生产形势一片大好,配方的调整不仅提高了产量,而且也带来了原料费用的降低,仅玉米浆和泡敌的调整就节约了许多。生产的大好形势也感染了车间的所有员工,他们的观念得到了彻底地改变,工作态度、工作质量大大改观。经过车间所有员工的努力,生产的各项技经指标均超过了预计目标,生产水平月月创新高(03、04年生产计经数据见附表1),并且生产水平的提高也带来了成本费用的显著降低(具体数据见附表2)。这样的生产形势是惊人的,下半年的每个月都维持了很高的生产水平,并且一个月比一个月好,不仅弥补了上半年由于改制而造成的损失,还略超去年总产量,这在公司的历史上也是没有的。生产要有进一步提高,必须进行无法预测的试验,然而我们的试验前提却必须保证生产,这极富挑战,同时也证明了我们的实力与潜力。结果是喜人的,过程却是艰辛的,在这下半年内,车间付出了大量的血汗,然而正是我们的智慧与汗水筑成了今天的成果,更为可贵的是,这样的结果,在今天的景况下,让我们看到了更大的希望。

      然而这么庞大的组织仍然存在着各种弊端,我们车间也不可避免,譬如染菌的困扰、员工的培训效果不理想、设备陈旧以及工作质量仍有缺陷等等,还有配套系统方面,蒸汽的供应时断时少、空气量还是不能满足要求、断电断水的时有发生、原辅料供应商的频繁变更等等

      在高层决策者高瞻远瞩的领导下,公司已经从大病中苏醒,正走上了恢复青春与活力的发展大道。艰辛、曲折、难忘的2004已经过去,2005年,我们寄予了更大的希望……
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2012-4-20 23:32:55 | 显示全部楼层
    2005年年终工作总结

      南方泽国的岁末,已经有一股股的冷空气不断袭来,曾经被孔老夫子感叹“逝者如斯夫”的河水也开始凝固了,在感觉寒冷的同时,更感受到了时间的流逝:又是一个年底!改制后的新一年,这个承载着我们无限期望的2005,即将远去……。

      2005年形势严峻:原辅料价格居高不下,水、电、煤等能源价格继续上涨,整个林可市场不景气,而此时,辉瑞公司又对我厂林可降价,折算下来,一年在原有的利润上就要减少400多万,所谓祸不单行,所有的压力一齐降临在每个人身上。在这种情况下,高层管理者们依然逆流而上,开导群众、鼓舞士气,并积极采取有效措施,对中层干部培训、开展“开源节流、增产丰收”节约活动等等,让我们在黑暗中又看到了亮光、绝望中重新冉起了希望。一年来,在高管们的精心调理和诊治下,我公司这位早已病入膏肓的老妪,慢慢有了起色,终于重现了久违的青春与活力,这是劫后余生,更是新生命的开始。

      车间配合厂部的要求,为消化辉瑞的400多万,全面启动节约风暴,对大罐湿消水进行循环套用,合理调配蒸汽,对机物料的使用坚持审核制,严格控制领用量;并在不影响生产水平的基础上,调整配方,以及其他部分微调大大降低了成本,而最为关键的是通过努力终于提高了生产水平(04、05年生产计经数据见附表1),实现了领导“400、300”的要求,生产水平的提高又进一步降低了制造成本(节约数据见附表2)。事实胜于雄辩,有了想法,通过努力,希望就不远了。

      回顾2005,空气中弥漫着欣喜,也夹杂着无奈:无奈的是,整个林可市场外界形势的严峻和我厂硬件设施的老化;而欣喜的则是,我们依然冲破了这些重重桎梏,使生产水平又向前迈了一大步。一直以来,林可是我厂的主导与品牌产品,虽然它不是构成利润的最大支柱,却早已被提升为一种精神、一面旗帜,为所有员工所关注。作为旗手的我们没有理由倒下,一年来我们时刻不敢怠慢,孜孜追求着生产水平的不断提高。

      在这一年里,我们一直在努力,菌种的筛选、分离,以及摸索、优化工艺的工作贯彻始终,目前,新的菌种逐步取代了原有的菌种,以及对高产菌株自然分离得出的一个系列也逐步上罐,菌种的质量有了较大提高;补料工艺进行了优化,全料配方增浓、稀料调稀,对发酵后劲有一定效果,以及补料时间、次数都进行了最优化;跟踪化验中间补料,灵活调整,使得葡萄糖、硫铵、氨水的补给符合具体罐批的需要;优化带放工艺,控制大罐发酵过程中的体积等等,最终提高放罐总亿。

      同时,车间加强管理,制定了相应的补料、带放、薰消等操作标准,规范了操作,保证了生产水平的稳步提高,通过种子罐的调整,强化了发酵前期,进一步提高了起步单位,使得生产水平又上了一个台阶。在维护生产、提高水平的时候,我们更强调安全生产,教育员工增强安全意识、相关作业必须保证安全措施到位。同时车间配合国外企业质量审计若干次,特别是德国GMP的检查,做了大量的工作,其中也有许多不足之处,但瑕不掩瑜,最终通过。

      科学的生产来不得半点马虎,搞生产的人很现实,没有明确直观的数字很少夸口,因此只能在不断总结的基础上,不断调整目标和计划,在保证生产稳定的前提下,不断试验进步。再次套用一句老话“结果是喜人的,过程却是艰辛的”,忙了一年,在这个年终,面对着眼前的一点点成绩,我们更应感谢我们的高管们,在他们切实治理、和前瞻性引导下,经过大家的齐心协力,才能取得目前的成绩。

      在享受欣喜之余,内心中不免也浮现出种种无奈,由于我厂硬件方面的缺陷,特别是设备老化方面,给正常生产带来了严重威胁。情况更为糟糕的是,大罐夹套及蛇型管严重渗漏,几乎无法维持正常生产。这是隐藏的炸弹,今后我们将加强预见性的考虑,把危害降至最低点,新的一年,在原有的基础上争取生产水平再有提高,并进一步节约生产,降低制造成本,同时牢记安全第一,加强管理,创造更好的生产氛围。

      一年很快就过去了,我们盘点2005,更是为指点2006,新的一年,意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,2006年,我们继续寄予了更大希望……
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2012-4-20 23:33:24 | 显示全部楼层
    2006年年终工作总结

       在领导的努力下,2006年的销售比较红火,车间的产品一直供不应求,如何抓住这一难得机遇提高产量、提高效益;以及在成本费用客观上涨的情况下,如何进一步降低成本,成为车间的头等难题。自从工艺改进后,发酵的生产水平较以前提高了一倍,而空气、冷冻等辅助系统的供应却基本维持以前的水平,这是公认的一大桎梏。然而现实是我们必须面对这一桎梏,尽最大努力提高生产水平和总产量,为此,车间决定提高设备的利用率;调稀基础料配方适应较低的空气供应。同时为了防止设备运转紧张而忽略设备的清洗、消毒工作,车间特别加强了设备管理和员工的教育工作,没有出现因此的大面积染菌现象。这一结果的出现,为我们的生产照亮了前进的方向,也鼓舞车间的所有员工,在苛刻的条件下,我们依然有信心再使成本降低、水平提高。

        这一年,车间继续坚持不间断的菌种选育工作,稳定、提高菌种的生产能力,为发酵水平的提高奠定了基础;进一步规范操作,跟踪、调控大罐的代谢情况,使之处于可预期的范围;优化带放、补稀、全料及中间补料的工艺,维持大罐的发酵体积,最终提高放罐总亿;对小、中罐的代谢情况进行调节和监测,稳定移种PH,提高移种菌浓和单位,以期强化大罐发酵前期、提高起步单位;摸索大、中、小罐及稀全料的配方,以及新玉米浆的上罐情况,提高发酵后劲、降低原材料投入成本;巡回检查设备的运行情况,及时发现问题、解决问题,提高设备的使用率;确保多修理、多利用、少积存、零浪费的机物料领用制度,想法设法降低没必要的浪费等等,最终提高了水平和总产量、降低了生产成本。(参见附表1、2)

        生产形势一片大好,出现了难得的产销两旺的局面,公司在基本解决生存问题之后,此时是“小富既安”地享受眼前的利益,还是停产建设为明天的发展打基础?而市场瞬息万变,兄弟企业更是虎视眈眈,这确实是一个比较难的均衡抉择。“不谋一世者不足以谋一时,不谋全局者不足以谋一事”,厂部最终选择了后者,8~9月期间,决定开始积蓄已久、轰轰烈烈的大检修工作。车间配合厂部,发动员工积极参与,并利用我们自己的智慧,尽量旧物利用、现学现用,用最低的成本完成了积聚多年的大检修任务。这段期间,员工情绪高昂、积极主动,我们看到了久违的“主人翁”精神,厂房、设备也焕然一新,又一定会验证格局决定着结局的这句老话。10月底、11月初,车间协助、配合生产部门解决了蒸汽的调用工作,并摸索了外面蒸汽的使用情况。一切都在证明着“发展才是硬道理”的理念。

        当然,问题依然存在,譬如仍然是配套系统特别是空气、冷却系统的供应问题,以及大罐罐内冷却盘管的泄露等。在目前情况下,明年车间将继续加强这方面的检查力度,并尽量降低损失。

        明年,车间的任务依然艰巨,我们将继续加强管理和员工培训工作,加强工艺、劳动纪律,并进一步降低染菌风险。同时继续进行菌种筛选、工艺控制、试验,进一步稳定、提高发酵水平和产量。而FDA复查、德国GMP的验收,将是另一个巨大的挑战,车间的整个文件、记录系统、硬件设施等等将系统的进行GMP规范化管理,为顺利通过检查做好准备。

        06年已经与我们渐行渐远,而在这一年内所取得的丰硕成果和积累的丰富经验,必将使其成为公司发展史上的一个亮点,它也是改制后企业由生存向发展过渡的一个重要拐点,其作用和影响具有历史性意义。我们有理由期待拐点之后企业快速发展的辉煌前景,并将用我们的热情和智慧共创企业美好的未来……
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